水泥粉磨工艺与设备:技术水泥立磨
水泥粉磨工艺与设备:技术水泥立磨实施技术管理、改造措施0302CKP240立磨系统配置主要设备参数Ø4.8×9.5m球磨系统配置主要设备参数
前言
某公司于 2006 年新建一条年产 100 万吨水泥生产线,水泥磨系统为Ø3.8m×13m 的开路系统,配备了成都利君生产的型号为 CLF140-65 的辊压机、VX2000 型选粉机,系统设计台时产量为 110t/h,其中 P·O42.5 水泥台时约为100t/h,电耗为 31.5kWh/t;P·S.A32.5 水泥磨台时为110t/h,电耗 29.5kWh/t;面对激烈的市场竞争,公司本着提产降耗的目的,成立攻关小组,技术人员经过充分分析和论证决定在入磨前增加 KX700 型高效选粉机、入辊压机溜子改造、入 V 型选粉机下料溜子技改、磨内更换防堵型隔仓篦板四个方面进行技术改造。改造前后水泥质量变化不大,P·O42.5 水泥磨台时提高到 110t/h,电耗降为 29.5kWh/t;P·S.A32.5 水泥台时提高到了 120t/h,电耗降为 27.5kWh/t;本文将改造经验作一介绍。
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CKP240立磨 ∮4.8×9.5m球磨的联合粉磨工艺系统流程图
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CKP240立磨系统配置主要设备参数
Ø4.8×9.5m球磨系统配置主要设备参数
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实施技术管理、改造措施
3.1 加强生产管理,提高系统台效
① 优化工艺参数,加强考核,提高台效
在操作上优化各项工艺参数,结合热工标定数据,控制24.01、24.23提升机的电流分别为130 A、120A(额定电流175 A)以下及磨尾风机挡板开度45-50%范围,将立磨料层及球磨料球比及选粉机选粉效率控制在最佳状态,加强操作员的考核力度,在三级绩效考核之外,对操作员又再次制定了单项奖励措施,每月对操作员的综合业绩进行排名,对前三名分别予以奖励,第四名不奖不罚,实施此项奖惩以来,提高了操作员的责任心,减少空车运转时间,台时有了明显提高,充分调动了员工比学赶帮超的激情。
② 控制设备零停
通过在入磨皮带上增加除铁器及金属探测仪,避免了金属异物进磨造成磨机振停或损坏的现象,同时将皮带的挡皮固定铁改为螺栓压条,杜绝了挡皮掉落造成选粉机堵塞,而且对破碎机、上料口进行定期清理,大大减少了杂物入磨的几率,通过以上几种措施基本上避免了因刮卡堵造成的设备零停,提高了设备运行效率。
③ 提高培训技能,强化检修质量
员工巡检技能直接关系到工艺设备的运转质量,每月由工程师对岗位员工其进行有目的、针对性的案例培训,对操作员、巡检工每月进行一次培训及考试,并对设备出现异常故障及时召开分析会,使员工积累经验。在检修期间,工程师都会提前制定出检修方案及技术要求,在检修会上讨论论证之后方可实施,这样既保证了检修质量,同时可加快了检修进度,并为设备的连续稳定运转打下坚实的基础。
3.2 实施技改技措,降本增效
① 水泥磨外掺加矿粉改造
在设计时,水泥磨所添加的矿粉是从磨头掺加的,考虑到其比表面积在400mm2/g以上,若在磨头添加,则会导致过粉磨,造成糊球现象降低研磨效果,而且在很大程度上增大了循环负荷率,不利于台时的提高,经过公司领导、生产技术部、设备部、质量管理部共同研究后,进行工艺设备输送系统技术改造,将矿粉直接经磨尾提升机添加入到24.33φ6.7米选粉机,保证了矿粉和水泥均匀混合质量。
通过对改造前后各参数的对比,发现矿粉改造对系统有如下好处:避免了球磨的过粉磨和糊球现象,减少球磨不必要的做功,在很大程度上降低了循环负荷率,提高了选粉效率,由于矿粉不在磨头添加,台时增加了近10t/h,由原来的182t/h增加到了192t/h 电耗降低了3kwh/t左右,经济效益显著。
② 磨尾收尘器回灰改造
原始设计时水泥磨磨尾收尘的回灰是经24.23提升机再次入到球磨系统进行循环的,后来经过质检部的检测,回灰的细度和性能已接近成品(比表在330cm2/g以上),进入球磨系统后会存在过粉磨现象,并在一定程度上加重了磨机的循环负荷,影响磨机台时产量。2012年3月份,利用检修机会,分别将三台水泥磨磨尾收尘器的回灰改入到了24.51成品斜槽里,回灰和成品水泥混合后经检测保证了质量要求,此项改造使台时进一步提高到了197t/h。
③ 24.07 Φ4100选粉机转子叶片改造
三台Φ4100选粉机叶片及其联接组件磨损较快(平均每月一套),而且选粉机效率很低,严重地影响了立磨的稳定及整个系统的台时产量,经常性因选粉机塌料造成磨机振动,针对这一现象,利用定检的机会将叶片的尺寸由原来的200×400mm加长到200×600mm(叶片与选粉室壳体间距为250mm),从而增大了叶片的选粉面积,增强了粗粉与细粉的分离效果,提高了选粉机的选粉效率。对于选粉机叶片及其联接组件磨损严重,将原来叶片材质进行改造,选用8 8的耐磨堆焊钢板作为叶片的主材,联接角钢迎风面加8 8耐磨堆焊钢板做耐磨处理,改造完成后不仅解决了叶片磨损问题,还使选粉机的选粉效率由原来的46%提高到了60%(45um筛),同时也解决了立磨的振动问题,选粉效率的提高及立磨的稳定运转使台时提高了3t/h之多。
④ φ6.7米选粉机筛网及翻板阀改造
三台24.33选粉机,原设计时大锥体筛网较密集且承载能力不够,容易造成积料甚至塌落,给生产造成了很大障碍,而且选粉机回粉溜子未安装翻板阀,导致选粉效率较低,严重制约了系统台时的提高,针对这一情况利用检修机会,将选粉机大锥体的筛网进行了改造,一方面采用孔径较大的筛网,另一方面将来的圆钢支撑改为槽钢支撑,同时分磨选粉机回灰溜子增加了翻板阀。
此项改造避免了选粉机大锥体堵料和筛网塌落,翻板阀的增加不但减轻了物料对回粉斜槽的冲击,提高了斜槽帆布的使用寿命,而且还使选粉机的选粉效率提高了7%,提高系统台时2t/h左右。
⑤ 球磨磨头增设缓冲板和返料装置改造
对于φ4.8×9.5m的粗短磨来讲,普遍存在磨内流速快,粉磨效果不佳的现象,对此,采取在入磨溜子上增加两道缓冲板,来降低磨内流速,取得了明显的效果,出磨物料的筛余降低了近两个百分点。
在调试初期,球磨机经常出现磨头倒料现象,后经检查发现,当球磨填充率在30%时,球面已经与入磨喇叭口平齐,当回粉量超过270t/h时,就会出现磨头倒料现象,而此时的循环负荷仅为135%,与旋风式选粉机的最佳循环负荷率有很大差距(最佳循环负荷率200%-250%),不利于粉磨效率的提高,经研究在磨头喇叭口处用10mm厚的钢板制作了一挡料圈(焊在入磨舌头之前的衬板上),解决了磨头倒料的问题,使循环负荷率及磨内料球比都能控制在较为合理的区间。
⑥ 24.33φ6.7米选粉机圆周分布叶片优化调整
设计球磨系统的选粉机为旋风式选粉机,此种选粉机在操作上应本着大风量高转速的原则,而在实际生产中,由于选粉机叶片较密且伸出长度较长,转速到了38Hz,其电流就已接近额定电流(额定579A),而且要想将成品选出必须将循环风机挡板开至较大位置,造成能耗高效率低,后经研究将选粉机叶片每隔两片向中心退一片,缩进距离为150mm,调完之后选粉机电流降至420A左右,切使选粉机与循环风机得到了良好的匹配,选粉效率比改造前也有了较大提高。
⑦ 入料输送动力设备改造为无动力下料溜子,降低电耗和故障率
原设计混合物料经24.05B1000皮带机入Φ4100选粉机,输送设备功率22KW,经现场计算后改造为无动力下料溜子,不仅解决了皮带机跑偏等设备故障和冒灰,也节省了维修和维护皮带机费用,降低了电耗。φ6.7米选粉机回粉原来为经24.55斜槽入球磨 经现场研究改造为回粉下料溜子 取消了功率4KW风机.同样道理 对水泥管磨出口输送斜槽也进行了改造为回粉下料溜子 经以上措施改造不仅满足了工艺输送,也减少了设备故障停机次数,同时节省了动力电耗。
⑧ 优化配料方案及计量装置改造,为提高台时奠定基础
配料站的皮带称原设计石灰石称的量程为6-60t/h,火山灰称的量程为8-80t/h,实际生产PSA32.5水泥时,石灰石的配比可以达到25%,石灰石称的量程限制了台时的提高;生产PO42.5R水泥时,火山灰配比为3%,皮带称则会长期低频运转,热继保护跳停频繁,对此 将石灰石称与火山灰称的电机减速机一体机进行了计算优化改造,既解决了限制提高台时的瓶颈问题,又保证了计量称的平稳安全运转。
3.3 技术数据台帐及时更新跟进,科学指导工艺运行管理
公司制定了严格的工艺基础技术台账管理工作,对立磨磨盘衬板、辊套、氮气囊压力、球磨衬板、填充率、选粉效率等进行定期检测,如有问题及时调整,保证了工艺粉磨效率。
① 磨辊与磨盘间隙的调整
随着辊套及磨盘衬板的磨损,磨辊与衬板的间隙也会随之变大,粉磨效率逐渐降低,影响台时产量,对此,定期进行调整,使其间隙始终保持在12mm左右,并且对两个液压缸的同步也进行相应调整,具体方案是:将磨盘清扫干净,在磨辊与磨盘之间垫12mm厚的钢板,然后同时解开相应俩拉伸杆的连接螺母,使磨辊落在磨盘上,并对立磨进行加压,将液压缸活塞杆收缩至缸底,最后进行回装,既保证磨辊与磨盘间隙,同时也保证了液压缸的同步,这一项调整对台时稳定起到了决定性的作用。
② 挡料圈高度及中心溜子高度的调整
针对不同时期的熟料结粒情况,对立磨挡料圈的高度及中心溜子高度也会做相应的调整,使其适应物料的变化,尤其是在10月份,实施了分水泥品种粉磨的方案,针对不同品种调整不同的参数,对于长期粉磨PSA32.5的系统,由于块状物料较多,料层较厚,将其挡料圈高度调整为80mm,中心溜子高度调整为230mm,而对于长期生产PO42.5R水泥的粉磨系统,由于其物料粒度相对较小,料层不稳定,则将挡料圈调整为90mm,中心溜子高度为210mm左右,调整之后,使系统台时有了大幅度提高。
③ 磨盘衬板磨损后及时堆焊修复
对磨盘衬板磨损量建立了严格的管理台账,当衬板磨损接近厚度1/3(大约45mm左右)时,就立即进行在线堆焊修复,不仅能保证修复质量,也节约了维修费用,而且对提高稳定台时提供了有力保障。
④ 调整钢球级配,适时补球,清理堵塞篦缝。
通过做磨内筛余曲线及出磨物料细度,发现磨内研磨能力与破碎能力不匹配,物料细台时低,通过曲线分析,对钢球级配进行了以上调整,同时,利用停机时间,对堵塞篦缝进行了清理,保证了通风效果。
调整级配和清理堵塞篦缝后,台时提高了4t/h 成品细度由0.1%变为0.5%(80um筛余),保证了通风效果,减少了拉风阻力,降低了电耗。
⑤ 加强收尘器管理和喷吹管道改造
原有收尘器的振打频率为35s/次,而且没有喷吹弯头,导致振打效果不好,尤其是立磨的收尘器,不仅糊袋严重,而且还会造成立磨内负压变化较大(喷吹时负压骤起骤落),引起立磨振动,对此我们利用检修的机会更换了部分收尘袋,同时更改了喷吹管道的位置,增加了喷吹弯头,调整了收尘盖板与吸风口的间隙,避免因盖板与吸风口碰撞导致盖板掉落现象的发生,同时将振打时间调整为15s/次,通过以上调整不仅增强了喷吹效果,减轻了糊袋现象,而且还稳定了磨内负压,降低了立磨振动。
⑥ 液压系统的维护和调整
对液压系统的阀体,进行定期清洗,保证其灵活性及密封性,尤其是Y5阀的插件,当上腔压力较大时,经常会造成有杆腔与无杆腔窜油,主要原因是,密封盖板的弹簧弹力较小,压力稍有波动,密封盖板就会打开,造成窜油,后在盖板弹簧处增加了一枚硬币,以缩短弹簧行程增加弹力,避免了窜油现象,保证了液压系统的稳定,为台时的提高打下了基础。
自2013年4月以来,使用部分烘干的矿渣(水分小于5%)和湿矿渣混合料,不仅解决了收尘管堵塞的现象,而且大大提高了选粉机的选粉效率,增加了研磨效果,同时,立磨研磨压力也由原来的9MPa增加到了10MPa,另外使用干矿渣还避免了球磨糊球、糊篦缝现象的出现,保证了良好的磨内通风,台时有了进一步提高,基本上可以稳定在206t/h以上。
2014年6月水泥B磨系统实际生产PSA32.5运行截图画面如下
从上图可以看出,经过一系列技术改造、优化配料和操作参数,生产PSA32.5水泥台时达到235t/h,综合电耗低于32 kwh/t,大大降低了电耗。
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效果
通过加强技术管理、强化检修、技改技措、台账数据跟进管理、定期员工技能培训、优化操作总结、优化配料配比等一系列措施,使联合预粉磨机系统台时产量有了大幅度提高,生产PO42.5R比表面积375±15m²/kg综合台时为208.45t/h,远超出设计能力185 t/h,综合电耗33.02 kwh/t低于改造前38.23 kwh/t ,比改造前电耗下降5.2kwh/t。经过进一步优化配料、细化管理、优化操作参数,生产PSA32.5水泥 比表面积380m²/kg台时达到235t/h,综合电耗低于32 kwh/t,大大降低了电耗,实现了节能降耗。
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