云南磨煤机用泄爆阀厂家供应(2炉E磨煤机进口热风调节门卡涩异常分析)
云南磨煤机用泄爆阀厂家供应(2炉E磨煤机进口热风调节门卡涩异常分析)5、风门挡板的叶片因长期运行,受高温及磨损变形,导致风门卡涩。4、电动执行机构选型力矩偏小,在夏季运行中,经常发生执行机构因过力矩而导致不能操作的问题。1、热风调节门传动侧门轴压盖没有加装密封风装置,若运行中出现漏灰现象,将导致调节门的动静间隙处积粉,增加风门卡涩的可能性。2、门轴轴封配合间隙大,出现大量漏风、漏灰现象,因轴承温度过高和内部大量积灰,致使轴承发生卡涩,风门无法调节。3、热风直接辐射到执行机构控制头和电动机上,致使电动机超温保护动作,造成风门经常自动退出,严重影响了执行机构的灵敏性和正确性。
我厂锅炉采用中速磨煤机冷一次风正压直吹式制粉系统,每台炉配六台中速磨煤机,磨煤机进口风道有两路:热一次风和冷一次风,热一次风风道先后安装有热风隔绝门和热风调节门,前者起到隔绝热风作用,后者用来调节进入磨煤机的风量,冷一次风风道先后安装有冷风隔绝门和冷风调节门,前者起到隔绝冷风作用,后者用来调节与热一次风混合的风量,起到调节热风温度的作用。运行中热一次风调节门发生卡涩将导致:若热一次风调节门关不到位,在启动或停止制粉系统时,很容易造成因磨煤机出口温度过高而使磨煤机跳闸现象;若热一次风调节门开不到位,则会直接影响制粉系统的出力,限制机组出力;
一、异常现象
2016年12月15日05时38分,开启E制粉系统,发现磨进口热风调节门开度反馈到60%就不动了,安排人员就地检查,就地汇报机械指示与远方一致,热风调节门发生卡涩,此时负荷470MW,总煤量210t/h,E制粉系统带煤30t,磨进口风量95m3/s 磨出口四角风速在23m/s左右,立即降低制粉出力至24t/h运行,随之采用适当晃动调节门的措施,07时14分,调门开度晃至80%,制粉出力也随之增至34t/h。
二、异常原因分析
1、热风调节门传动侧门轴压盖没有加装密封风装置,若运行中出现漏灰现象,将导致调节门的动静间隙处积粉,增加风门卡涩的可能性。
2、门轴轴封配合间隙大,出现大量漏风、漏灰现象,因轴承温度过高和内部大量积灰,致使轴承发生卡涩,风门无法调节。
3、热风直接辐射到执行机构控制头和电动机上,致使电动机超温保护动作,造成风门经常自动退出,严重影响了执行机构的灵敏性和正确性。
4、电动执行机构选型力矩偏小,在夏季运行中,经常发生执行机构因过力矩而导致不能操作的问题。
5、风门挡板的叶片因长期运行,受高温及磨损变形,导致风门卡涩。
6、执行机构连杆固定销子松动、脱落导致风门故障。
7、结构不合理和材质不良导致长期运行中框架变形引起卡涩。
8、运行人员对空气预热器吹灰频率过低,尤其是在低负荷运行期间,加剧一次热风带灰,增加了风门卡涩的可能性。
三、异常发生后采取对策
1、运行中加强对风门调节门的巡检,及时发现设备缺陷,消除设备隐患。
2、运行中加强对空气预热器的吹灰,合理控制空预器吹灰间隔和频率,机组停运期间,对空预器彻底冲洗。
3、运行期间加强对风门调节门的反馈的监视,一旦发现风门调节门开关不到位或动作困难,及时汇报处理。
4、在热风调节门传动侧门轴压盖设计加装密封风,风源来自密封风母管,以确保密封效果。
5、对热风调节门门轴轴封进行改造,以减小轴封和轴之间的配合间隙以及轴的偏心度,降低风门卡涩几率。
6、控制头与执行机构进行了分体安装,控制头远离了执行机构漏风区域,杜绝了环境漏风对控制头内部电气元件的使用寿命,增大力矩,杜绝了因过力矩导致不能操作的现象,为磨煤机的安全运行提供了可靠的保证。
7、利用机组大小修期间,对热一次风调节门进行检查,及时更换变形挡板叶片。
7、将执行机构连杆固定销上螺帽处加开口销止动,防止松脱,加强对风门执行机构的巡检,及时发现松动及脱落现象。
四、采取对策后的效果分析
通过对热一次风门采取的一系列措施治理效果明显,成功解决了热风调节门卡涩问题,满足了热一次风门长时间高频次开度调节要求,提高了设备运行的可靠性,为机组长期稳定运行奠定了坚实的基础,同时大幅降低了维护成本。