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迅达5400编码器故障(钢厂260机组编码器故障分析及改进措施)

迅达5400编码器故障(钢厂260机组编码器故障分析及改进措施)图1 编码器波形图1、特性:260机组使用倍加福(P F)30-3641-A-1024型增量旋转编码器,其输出方式为10-30V推挽式输出,输出信号为A A-;B B-;Z Z-,用插头连接器轴向连接,每转输出脉冲为1024个。该编码器是专为用在机械负载水平场合而设计的,外壳用钢制成,代替了铝的外壳。轴的设计很特别,在轴上有一键槽,使它可与皮带轮或相似的设备吻合。其特点是体积小,重量轻,功能全,频响高,分辨能力高,力矩小,耗能低,性能稳定,可靠使用寿命长等特点。2、工作原理: 旋转编码器是集光机电技术于一体的速度位移传感器,当旋转编码器轴带动光栅盘旋转时,经发光元件发出的光被光栅盘狭缝切割成断续光线,并被接收元件接收产生初始信号。该信号经后继电路处理后,输出脉冲或代码信号。3、信号输出有正弦波(电流或电压) 方波(TTL、HTL) 集电极开路(PNP、NPN) 推挽式多种形式,其中TTL为

本文主要阐述了某钢厂260机组编码器故障产生的原因,并进行了分析,提出了改进措施。


迅达5400编码器故障(钢厂260机组编码器故障分析及改进措施)(1)

一、概述

260机组是一条小型棒材生产线,全轧线共15架轧机,终轧速度为18.5m/s,年产量已达90万吨,产品规格为∮12-∮32mm棒材。该机组主轧线传动选用直流电机驱动,其控制系统采用美国GE-DV300系列全数字可控硅变流装置,主机速度反馈检测选用德国倍加福(PEPPERL FUCHS)公司的增量型旋转型编码器。

由于轧轧速度快,电机转速较高(精轧电机最高转速1400多转),加之两切、三切分轧制的成功应用对速度精度提出了更高的要求,以及生产现场较恶劣的环境和电磁干扰,致使编码器性能不稳,导致使用该编码器的主机在生产中经常出现转速不稳、速度反馈丢失、超速、自动升速、自动降速等现象,严重制约生产。

二、编码器特性与工作原理:

1、特性:260机组使用倍加福(P F)30-3641-A-1024型增量旋转编码器,其输出方式为10-30V推挽式输出,输出信号为A A-;B B-;Z Z-,用插头连接器轴向连接,每转输出脉冲为1024个。该编码器是专为用在机械负载水平场合而设计的,外壳用钢制成,代替了铝的外壳。轴的设计很特别,在轴上有一键槽,使它可与皮带轮或相似的设备吻合。其特点是体积小,重量轻,功能全,频响高,分辨能力高,力矩小,耗能低,性能稳定,可靠使用寿命长等特点。

2、工作原理: 旋转编码器是集光机电技术于一体的速度位移传感器,当旋转编码器轴带动光栅盘旋转时,经发光元件发出的光被光栅盘狭缝切割成断续光线,并被接收元件接收产生初始信号。该信号经后继电路处理后,输出脉冲或代码信号。

3、信号输出有正弦波(电流或电压) 方波(TTL、HTL) 集电极开路(PNP、NPN) 推挽式多种形式,其中TTL为长线差分驱动(对称A A-;B B-;Z Z-) HTL也称推拉式、推挽式输出,编码器的信号接收设备接口应与编码器对应。图1为运行中的编码器波形。


迅达5400编码器故障(钢厂260机组编码器故障分析及改进措施)(2)

图1 编码器波形图

4、信号连接:编码器的脉冲信号一般连接PLC高速计数器模块或功能模块、数控调速系统调节板或智能化模块。260机组是将编码器的信号连接至DV-300调节板 如图2所示。DV-300是美国GE公司系列全数字可控硅变流装置,所有的控制、调节、监控及附加功能都由16位的微处理器来实现,调节系统结构可软件组态,通过其调节板可读取数字量的脉冲信号作为速度反馈。


迅达5400编码器故障(钢厂260机组编码器故障分析及改进措施)(3)

图2 编码器接线图

三、故障分析:该机组成立了攻关小组,对问题进行了分析。

1、外界干扰

外界干扰可导致编码器信号传递错误,比如是否有大型电动机、电焊机频繁起动造成干扰,是否和动力线同一管道传输,编码器表面是否有油污、灰尘,工作环境是否潮湿、污浊等。在很多的情况下编码器并没有坏,而只是干扰的原因,造成波型不好,导致计数不准。

2、未按要求正确使用

安装时,因旋转编码器由精密器件构成,所以当受到不适当的冲击时,如用锤子或钳子等工具用力敲击或摔打碰撞,即会损坏内部功能器件,从而造成编码器损坏。另外,编码器是否工作在最佳的安全电压中,使用的连接器是否合适等,都会造成编码器损坏。

振动

加在旋转编码器上的振动,往往会成为误脉冲发生的原因。

4、关于配线和连接

误配线,可能会损坏内部回路,故在配线时应充分注意。260机组使用的编码器共有6根输出信号线和2根电源线,输出线彼此不能搭接 不能接到直流电源或交流电源上,尽量避免电源线与地线反接,正、负极不能接错等。

5、参数设置不合理

该机组轧线主传动控制系统是美国GE公司的DV-300全数字直流调速装置,其型号为6KDV31800Q2C70 该直流调速系统电枢额定电流为1800A DC440V,励磁额定电流为70A,DC220V,为两象限的控制系统。

该系统所有的控制、调节、监控及附加功能都由16位的微处理器来实现,调节系统结构可软件组态,其应用软件为“GE CONTROL SYSTEM SOLUTIONS” ,装置还自带有数字显示器的参数设定单元(操作面板)。

利用其应用软件和操作面板的功能键均可实现参数的设定、修改、查看,在参数设置中,有一项是SPEED FBK ERROR(编码器脉冲误差的百分数),即检测到的脉冲数与编码器实际发出的脉冲数差值的百分比,一旦达到这个百分比装置就会认为“速度反馈丢失”,即编码器及其回路有故障,从而DV300装置保护性跳闸。跳闸的次数与这个百分比有很大的关系。

四、针对以上原因,采取了相应的改进措施,并逐一实施。

1、针对外界干扰,采取了如下措施:

①排除(搬离、关闭、隔离)干扰源;

②不准将旋转编码器进行拆解,这样做将有损防油和防滴性能。防滴型产品不宜长期浸在水、油中,表面有水、油时及时擦拭干净。

2、针对未按要求正确使用的问题,采取了如下措施:

①安装牢固:该机组规定凡是在生产过程中更换的编码器,要利用本班换槽、待温等停车时间重新检查,进行“二次安装”。如本班无停车时间,一定要交班,下班利用交接时间进行“二次安装”。

②安装时不要给轴施加直接的冲击。编码器轴与机器的连接,应使用柔性连接器。在轴上装连接器时,应缓缓套入,不要硬压入。即使使用连接器,因安装不良,也有可能给轴加上比允许负荷还大的负荷,或造成拨芯现象。

③检查确认编码器的工作电压为24V,并在控制柜中装设24V的稳压电源,保证了编码器总是工作在最佳的安全电压中。

④检查确认所使用的连接器是厂家配备的连轴器,是合适的。

3、关于振动产生问题的措施:

点检及时:该机组制定了严格的点检制度,对于在线编码器每班至少点检三次,点检内容包括:接手是否松动,插瓣是否脱落,编码器是否串动、编码器固定丝是否松动等。

4、针对配线和连接的问题,采取如下措施:

① 配线应在电源OFF状态下进行,电源接通时,若输出线接触电源,则有时会损坏输出回路。

② 若配线错误,则有时会损坏内部回路,所以配线时应充分注意电源的极性等。

③打开电缆沟盖板,将编码器线与动力线分开敷设,并保持了一定的距离;

④ 延长电线时,应在10m以下。并且由于电线的分布容量,波形的上升、下降时间会较长,有问题时,采用施密特回路等对波形进行整形。

⑤ 为了避免感应噪声等,要尽量用最短距离配线。向集成电路输入时,特别需要注意。

⑥全部改为符合要求的屏蔽线,采用双绞屏蔽电缆取代普通屏蔽电缆。双绞屏蔽电缆具有两个重要的技术特性,一是对电缆受到的电磁干扰具有较强的防护能力,因为空间电磁场在线上产生的干扰电流可以互相抵消。双绞屏蔽电缆的另一个技术特点是互绞后两线间距很小,两线对干扰线路的距离基本相等,两线对屏蔽网的分布电容也基本相同,这对抑制共模干扰效果更加明显。

⑦给串行数据线接上了120Ω的终端电阻;

5、针对DV300应用软件 “GE CONTROL SYSTEM SOLUTIONS”和操作面板中的SPEED FBK ERROR这一参数设置不合理,重新修改了参数,解决了DV300装置频繁跳闸这有一问题,屏蔽了这一现象。打开DV300应用软件,点击软件菜单中的通用参数表,做如下修改:

MAIN MENU(主菜单)-- CONFIGURATION(配置)--SPEED FBK (速度反馈)―― SPEED FBK ERROR(编码器脉冲误差的百分数)=22%,将22%改为33%。

如果利用操作面板,则是通过面板上的功能按键,选择通用参数表,做同样的修改。

五、结束语

经过以上改进,编码器故障率高这一问题得到了解决。随着经济危机的进一步恶化,各行业都受到不同程度的冲击,节能降耗成了首要问题。编码器故障得到了控制,即减少编码器的消耗,可节约备件费,降低成本;又可减少设备事故次数,为机组的优质高产保驾护航,从一定程度上缓解了公司经济上的压力。

(编自《电气技术》,作者为王素红。)

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