永磁同步电机控制技术策略(新能源主驱永磁同步电机抗退磁仿真优化)
永磁同步电机控制技术策略(新能源主驱永磁同步电机抗退磁仿真优化)GENERAL DATA首先,按照正常的正向设计流程,设计一个接近工程实用的,额定输出“11KW,额定转速3000rpm”的工程案例,综合抗退磁和节省磁钢成本的考虑,磁钢厚度根据电机气隙5倍来考虑,功率角40度左右以保持额定输出时定转子磁场相对平衡,满足2.5~3倍的常规过载要求,额定输出时电流密度在5~6A/mm^2,按照F级的绝缘等级设计。具体见如下参数:图 1当负载从空载开始增加,图1 Pc和BH curve磁化直线的交点,也就是负载工作点开始延着带箭头的虚线,即由B点移动到退磁拐点K,如果负载不继续增加而是开始减小,退磁工作点延原路由K向B点返回,负载工作点没有发生不可逆退磁现象,如果负载到达K点后进一步增加,这个时候,负载工作点脱离原先磁化曲线方向,由K点向W点移动,到达W点后负载不继续增加,并且开始减小,则负载工作点由W点向R点移动,负载的变化已经不能让工作点回到BK线上,只要
一、前言
新能源主驱调速永磁电机电磁设计过程中,怎样保证电机转子磁钢在电机运行在恶劣工况下,不至于发生明显的不可逆退磁,是非常重要的。在电磁设计过程中考虑潜在的不可逆退磁的危险,本篇电磁设计总结将尝试结合新版本的电磁设计有限元仿真软件,秉承“有原理、有思路、易上手、能实战”原则,进行探讨、梳理和总结。
二、退磁率的定义
仿真软件采用退磁率的概念,在仿真的过程中用以评估磁钢的不可逆退磁的程度,退磁率定义具体如下:
图 1
当负载从空载开始增加,图1 Pc和BH curve磁化直线的交点,也就是负载工作点开始延着带箭头的虚线,即由B点移动到退磁拐点K,如果负载不继续增加而是开始减小,退磁工作点延原路由K向B点返回,负载工作点没有发生不可逆退磁现象,如果负载到达K点后进一步增加,这个时候,负载工作点脱离原先磁化曲线方向,由K点向W点移动,到达W点后负载不继续增加,并且开始减小,则负载工作点由W点向R点移动,负载的变化已经不能让工作点回到BK线上,只要负载的变化不会导致工作点移动到W点,工作点在负载变化时,将会在WR之间移动,这个时候电机发生了不可逆退磁。衡量不可逆退磁程度的参数就是两条BK和WR退磁磁化工作线和Y轴的交点:Br0和Br1的比值,也就是退磁率。
三、一个比较典型的电磁设计案例
首先,按照正常的正向设计流程,设计一个接近工程实用的,额定输出“11KW,额定转速3000rpm”的工程案例,综合抗退磁和节省磁钢成本的考虑,磁钢厚度根据电机气隙5倍来考虑,功率角40度左右以保持额定输出时定转子磁场相对平衡,满足2.5~3倍的常规过载要求,额定输出时电流密度在5~6A/mm^2,按照F级的绝缘等级设计。具体见如下参数:
GENERAL DATA | |
Rated Output Power (kW): |
11 |
Rated Voltage (V): |
184 |
Number of Poles: |
8 |
Frequency (Hz): |
200 |
Rotor Position: |
Inner |
Type of Circuit: |
Y3 |
Operating Temperature (C): |
100 |
STATOR DATA | |
Number of Stator Slots: |
48 |
Outer Diameter of Stator (mm): |
180 |
Inner Diameter of Stator (mm): |
108 |
Type of Stator Slot: |
3 |
Stator Slot | |
hs0 (mm): |
1 |
hs1 (mm): |
0.8 |
hs2 (mm): |
22 |
bs0 (mm): |
3 |
bs1 (mm): |
3.00269 |
bs2 (mm): |
5.8866 |
rs (mm): |
0.5 |
Length of Stator Core (mm): |
90 |
Type of Steel: |
DW310_35 |
Slot Insulation Thickness (mm): |
0.35 |
Layer Insulation Thickness (mm): |
0.35 |
End Length Adjustment (mm): |
10 |
Number of Parallel Branches: |
2 |
Number of Conductors per Slot: |
14 |
Number of Layers: |
2 |
Winding Type: |
Whole Coiled |
Average Coil Pitch: |
5 |
Number of Wires per Conductor: |
6 |
Wire Diameter (mm): |
0.813 |
Wire Wrap Thickness (mm): |
0.07 |
Stator Slot Fill Factor (%): |
80.5032 |
Coil Half-Turn Length (mm): |
160.932 |
Wire Resistivity (ohm.mm^2/m): |
0.0217 |
ROTOR DATA | |
Minimum Air Gap (mm): |
0.8 |
Inner Diameter (mm): |
70 |
Length of Rotor (mm): |
90 |
Type of Steel: |
DW315_50 |
Bridge (mm): |
0.9 |
Rib (mm): |
2.5 |
Mechanical Pole Embrace: |
0.83 |
Max. Thickness of Magnet (mm): |
4 |
Width of Magnet (mm): |
33 |
Type of Magnet: |
N35SH_100C |
Type of Rotor: |
5 |
PERMANENT MAGNET DATA | |
Residual Flux Density (Tesla): |
1.0938 |
Coercive Force (kA/m): |
815.118 |
Maximum Energy Density (kJ/m^3): |
229.19 |
STEADY STATE PARAMETERS | |
Stator Winding Factor: |
0.933013 |
Armature Phase Resistance R1 (ohm): |
0.06785 |
Armature Phase Resistance at 20C (ohm): |
0.051647 |
NO-LOAD MAGNETIC DATA | |
Stator-Teeth Flux Density (Tesla): |
1.32623 |
Stator-Yoke Flux Density (Tesla): |
1.1208 |
Rotor-Yoke Flux Density (Tesla): |
0.730775 |
Air-Gap Flux Density (Tesla): |
0.705987 |
Magnet Flux Density (Tesla): |
0.874728 |
FULL-LOAD DATA | |
Maximum Line Induced Voltage (V): |
245.665 |
Root-Mean-Square Line Current (A): |
35.4044 |
Root-Mean-Square Phase Current (A): |
35.4044 |
Armature Thermal Load (A^2/mm^3): |
199.26 |
Specific Electric Loading (A/mm): |
35.0603 |
Armature Current Density (A/mm^2): |
5.68336 |
Frictional and Windage Loss (W): |
0 |
Iron-Core Loss (W): |
83.6791 |
Armature Copper Loss (W): |
255.14 |
Total Loss (W): |
338.819 |
Output Power (W): |
10998.5 |
Input Power (W): |
11337.3 |
Efficiency (%): |
97.0115 |
Synchronous Speed (rpm): |
3000 |
Rated Torque (N.m): |
35.0092 |
Torque Angle (degree): |
38.7711 |
四、确定退磁仿真和优化思路:
IPM调速永磁电机匹配的控制器,通常能实现3倍或3倍以上额定电流的最大输出,这类永磁电机调速性能好,通过弱磁可以让电机的最高转速超过额定转速的2.5倍以上,处于潜在的退磁风险的恶劣运行工况可以近似的认为是:以电机最大电流工作,而且去磁电流分量接近绕组电流,具体到上述电磁工程案例,电机绕组额定电流幅值50A左右,参照控制器3倍过流最大输出考虑,最大电流就是150A,额定电流3000rpm,弱磁运行,在7500rpm还能输出额定功率,电流和空载反电势的夹角80度左右,电流在D轴上的分量基本接近电流本身的98.5%,可以近似认为达到最大的去磁效果,同时在Q轴方向还有足够的电流分量(电流本身的17%),让电机还能输出合适的功率。没有足够功率的输出,转速高没意义。电机气隙0.8mm,磁钢厚度是间5倍,4mm。
五、磁钢退磁观察云图操作流程
1、确定电流和空载反电势的夹角80度
图 2
2、满足3倍过流150A电流幅值电流源激励
150*sin(2*pi*200*time delta)
150*sin(2*pi*200*time delta-2*pi/3)
150*sin(2*pi*200*time delta-4*pi/3)
3、磁钢材料特性要定义为非线性的B-H磁化曲线并延伸到第三象限
图 3
4、求解器设置要保存场数据
图 4
5、在模型上选中磁钢按照下列截图设置,在后处理部分,准备观察退磁仿真结果云图
图 5
6、瞬态场求解器Analysis开始仿真
7、查看结果,观察退磁颜色偏蓝的危险区域,为后续进一步仿真找位置。同时从云图上观察
图 6
六、分析上述仿真数据进一步优化电机的抗退磁性能
从仿真结果截图观察,磁钢局部区域呈现偏蓝色,退磁率最低到0.95,有局部不可逆退磁现象,不过不严重,有几种种办法改进:
第一是转子拓扑结构采样V型磁钢,
第二是增加磁钢厚度,
第三是采样抗退磁能力更强的磁钢牌号。
很显然后两者将增加磁钢的成本,能采用第一种办法解决,无疑是一个比较好的办法。
1、采用V型转子磁钢结构的退磁优化
电机转子磁钢模型采用V型,其他组件尺寸和材料特性定义保持不变,仿真结果云图如下图:
图 7
采用V型转子磁钢后,电机磁钢厚度和气隙尺寸不变,依旧是5倍关系,从仿真结果截图观察,磁钢局部区域呈现偏蓝色,退磁率由一字型磁钢结构0.95提升到0.982以上,抗退磁性能明显提升。一字型因为交轴磁路不够顺畅,一部分Q轴也就是交轴电枢反应产生的磁力线穿过磁钢,和磁钢的D轴的磁场叠加提升了转子磁钢退磁的风险,采用合适的V型角度的磁钢结构,就能比较好地解决这个问题,达到降低磁钢的不可逆退磁风险效果。
我们观察“图 7”退磁仿真结果云图截图,在退磁比较严重蓝色区域,可以设置一个观察点,显示了退磁率曲线,即显示磁场上某点随时间变化的退磁率曲线:
图 8
通过优化成V型磁钢转子结构的模型,进一步参数扫描电流源激励幅值,通过退磁率观察点更进一步观察在控制器大电流输出下,磁钢退磁薄弱点的退磁率:
图 9
电流大于3倍额定电流,也就是从电流源激励幅值155A开始(加量的蓝线),退磁率开始低于0.96,随着电流幅值得进一步增加,退磁率下降趋势更加明显。选取低于150A电流幅值放大观察:
图 10
在电流源激励幅值不超过3倍额定电流的时候,退磁率都在0.982以上,不可逆退磁几乎可以忽略。
2、采用V一型转子磁钢结构的退磁优化结果
在额定转速下,采用V一型结构后,D轴磁阻加大,抑制了D轴去磁磁通,转子磁钢不可逆退磁的风险得到更进一步的抑制。退磁率由0.892进一步提升到0.993以上。
图 11
3、接近最高转速时最大电流去磁仿真
在2.5倍额定转速7500转/分下仿真,电流幅值150A,退磁率和额定转速下几乎一样:
图 12
七、气隙参数对转子磁钢抗退磁性能的影响
采用本案例的一字型磁钢模型,把气隙参数由0.8mm减少到0.75,磁钢厚度由4mm减少到3.75mm,维持5倍的比例关系,案例其他参数不变,仿真结果云图如下:
图 13
相比较于之前气隙0.8mm,磁钢厚度4mm的方案,对比“图 6” 仿真结果云图,最低退磁率由0.95变化到0.89,发生了明显的不可逆退磁,由此可见,气隙的变化对电机转子磁钢的退磁有明显的影响,对于本案例,气隙减小导致磁阻的减少,同样的去磁电流流过绕组将产生更大的去磁磁通,导致明显的不可逆退磁,在实际的电磁设计实践中要避免的这种情况的发生,针对D轴磁阻减少导致的仿真过程中出现明显的不可逆退磁,可以适当增加下磁钢的厚度,加大D轴磁阻,提升转子磁钢在极端工况下抗退磁性能。
另外新版本仿真软件也提供了直观的确认磁钢的退磁率云图、了解整块磁铁退磁性能薄弱的位置功能,在这个功能中,同时还能筛选出退磁率大于某个数值,比如退磁率大于0.9的磁钢面积百分比。
图 14
图 15
通过“图15”仿真结果可以看到:退磁率大于0.9的磁钢面积百分比不同时刻都能超过97%。退磁率大于0.8的磁钢面积百分比几乎就是100%,只是在2.8ms的时刻,发生了一点小突变,但超过97%。